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幾例影響微機(jī)型備自投裝置安全運(yùn)行的問題分析

來源:期刊VIP網(wǎng)所屬分類:綜合論文時(shí)間:瀏覽:次

  1 概述
  1.1 微機(jī)型保護(hù)和自動(dòng)裝置的優(yōu)缺點(diǎn)
  近年來,為適應(yīng)調(diào)度自動(dòng)化及變電站無人值守的發(fā)展要求,變電站綜合自動(dòng)化技術(shù)迅速發(fā)展,大量的微機(jī)型保護(hù)裝置、自動(dòng)裝置替代了傳統(tǒng)的電磁型、整流型、晶體管型保護(hù)和自動(dòng)裝置,在電力系統(tǒng)逐漸推廣使用并普及,。微機(jī)型保護(hù)及自動(dòng)裝置與傳統(tǒng)的保護(hù)及自動(dòng)裝置相比有很多優(yōu)點(diǎn),如:
  1. 裝置是一個(gè)整體,而不再是單個(gè)元件組合而成,維護(hù)調(diào)試簡單方便,節(jié)省大量的時(shí)間;
  2. 可靠性高,自動(dòng)識(shí)別和排除干擾,有自診斷能力;
  3. 易于獲得附加功能,如提供測(cè)距和波形記錄等;
  4. 靈活性大,只要改變軟件就可以改變特性和功能,適應(yīng)運(yùn)行方式變化。
  5. 保護(hù)性能得到了很好的改善,如距離保護(hù)區(qū)別振蕩和短路、差動(dòng)保護(hù)識(shí)別勵(lì)磁涌流和內(nèi)部故障等問題,都已提出新的原理和解決辦法。
  雖然微機(jī)型保護(hù)裝置、自動(dòng)裝置有著傳統(tǒng)的保護(hù)裝置、自動(dòng)裝置無法比擬的優(yōu)點(diǎn),但就現(xiàn)階段來說,還存在以下幾方面影響其安全運(yùn)行的問題:
  1. 生產(chǎn)廠家眾多,現(xiàn)場(chǎng)使用的各廠家同一類型的裝置在硬件結(jié)構(gòu)、軟件配置等方面存在差異,給回路設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)安裝維護(hù)帶來不便。
  2. 早期的一部分裝置對(duì)開關(guān)量的輸入輸出設(shè)置不合理,使外部回路難以實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展功能或因接點(diǎn)公用而造成電源不獨(dú)立,形成寄生回路。
  3. 早期的一部分裝置內(nèi)部材料質(zhì)量較差,有軟擊穿及接口氧化現(xiàn)象,容易造成拒動(dòng)或誤動(dòng)。
  4. 對(duì)本專業(yè)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)提出了更高的要求,不但要掌握傳統(tǒng)繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置的原理,還要掌握微型計(jì)算機(jī)原理與結(jié)構(gòu)。
  1.2 對(duì)備自投裝置的基本要求
  1. 母線失壓應(yīng)可靠動(dòng)作,且只有當(dāng)工作電源斷開后,備用電源才能投入;
  2. 備自投裝置只允許將備用電源投入一次;
  3. 應(yīng)設(shè)置手動(dòng)分閘閉鎖及工作母線或變壓器故障閉鎖;
  4. 當(dāng)備用電源無電壓時(shí),備自投裝置不應(yīng)動(dòng)作;
  5. 當(dāng)電壓互感器一、二次保險(xiǎn)熔斷時(shí),應(yīng)設(shè)工作電源有電流閉鎖,備自投裝置不應(yīng)誤動(dòng)作;
  6. 備自投裝置的動(dòng)作時(shí)間,以使負(fù)荷停電的時(shí)間盡可能短為原則;
  7. 一個(gè)備用電源同時(shí)作為幾個(gè)工作電源的備用或有兩個(gè)備用電源的情況,備用電源應(yīng)能在已代替某工作電源后,其它工作電源又被斷開,必要時(shí)備自投裝置仍應(yīng)能動(dòng)作;
  8. 應(yīng)校驗(yàn)備用電源的過負(fù)荷、電動(dòng)機(jī)自起動(dòng)和小電源的情況,必要時(shí)應(yīng)聯(lián)切相應(yīng)設(shè)備。
  2 幾例影響微機(jī)型備自投裝置安全運(yùn)行的問題分析和處理方法
  2.1 因開關(guān)量及回路設(shè)置不合理,形成寄生回路的處理
  2.1.1 問題分析
  我公司2000年110KV青山泉、大杏沃變綜合自動(dòng)化改造,采用了南瑞國家電力公司電力自動(dòng)化研究院的LSA-P型系統(tǒng),其中備自投裝置型號(hào)為LSA661,主變各側(cè)及高壓側(cè)橋開關(guān)操作箱型號(hào)分別為LSA602、LSA603,中、低壓側(cè)分段開關(guān)保護(hù)操作一體裝置型號(hào)為FBZ-301。工程竣工時(shí)因系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)運(yùn)行,備自投裝置不具備運(yùn)行條件,未發(fā)現(xiàn)異常。交接后,我在組織年檢時(shí),發(fā)現(xiàn)備自投裝置所作用的3臺(tái)開關(guān)的操作正電源與備自投裝置電源互有聯(lián)系,經(jīng)查閱裝置原理圖和施工藍(lán)圖,分析后發(fā)現(xiàn),操作箱提供給備自投的用于手跳閉鎖、判斷開關(guān)工作狀態(tài)的開關(guān)量不是空接點(diǎn),而是在裝置內(nèi)部與各自的正電源相連,再接入備自投回路中,特別是手跳閉鎖是直接引自控制開關(guān)KK跳閘接點(diǎn)兩端,構(gòu)成的寄生回路極易造成開關(guān)誤跳閘
  2.1.2 制定對(duì)策
  為消除寄生回路的影響,我及時(shí)組織向生技部門匯報(bào),提出更改意見并繪制圖紙。方案一:更換裝置,即更換所有關(guān)聯(lián)操作箱,增加獨(dú)立開出STJ和HWJ接點(diǎn),接入回路,可以解決問題,但兩個(gè)變電站共需更換14套LSA操作箱和4套分段FBZ保護(hù)裝置,需費(fèi)用二十多萬元。方案二:在回路中增加具有大容量小體積中間繼電器,適當(dāng)更改回路,實(shí)現(xiàn)隔離,共需中間繼電器18只,費(fèi)用不到4 千元。經(jīng)比較可明顯看出,同樣能解決問題,方案二更經(jīng)濟(jì)合理。
  2.1.3 方案實(shí)施
  征得生技部門同意后,我設(shè)計(jì)繪出二次圖(如圖2-2所示),組織繼電保護(hù)專業(yè)人員施工。
  2.1.4 效果檢查
  施工過程中采取了較完備的安全措施,未影響正常運(yùn)行。采用的JQX-38F中間繼電器體積小,安裝在屏內(nèi),不影響屏面布置的美觀,調(diào)試檢查時(shí)只需拆除一塊活動(dòng)面板。拉合電源檢查,各裝置間不再有電的聯(lián)系。模擬各種故障狀態(tài),使用模擬開關(guān)進(jìn)行整組檢查,各動(dòng)作行為正確。投入運(yùn)行后,裝置及回路運(yùn)行良好。
  2.2 因電壓互感器二次切換回路設(shè)計(jì)不合理造成的備自投拒動(dòng)的處理
  2.2.1 問題分析
  2002年我公司新建35KV馬莊變電站,其35KV進(jìn)線采用內(nèi)橋接線(見圖2-3),微機(jī)備自投裝置為東方電子DF3282型,在施工調(diào)試中動(dòng)作正確,但在送電實(shí)模時(shí)拒動(dòng),施工單位未找到原因。為解決此問題,我?guī)粟s至現(xiàn)場(chǎng)對(duì)裝置和回路進(jìn)行了檢查,以吳馬線主供,青馬線備用為例,在模擬滿足備自投裝置動(dòng)作條件時(shí),即備用電源青馬線有電而主供電源吳馬線失電時(shí),發(fā)現(xiàn)接入備自投裝置的母線電壓(A650、B650、C650、A660、B660、C660)仍然有正常電壓,即備自投裝置判斷為母線有壓,所以不動(dòng)。其他運(yùn)行方式下情況也相同。檢查PT切換回路后找到了問題。內(nèi)橋接線,壓變?cè)诰€路側(cè),而在切換回路中(見圖2-5),母線電壓只經(jīng)PT刀閘輔助接點(diǎn)切換,這樣,即使兩個(gè)進(jìn)線開關(guān)都在斷開位置,只要備用電源有壓,母線就有正常電壓,裝置判斷為該段母線有壓,不能動(dòng)作。而在調(diào)試時(shí),是用外加電量試驗(yàn),不能發(fā)現(xiàn)PT切換回路的問題,因此備自投在調(diào)試時(shí)動(dòng)作正確而在實(shí)?;蛘竭\(yùn)行時(shí)不能正確動(dòng)作。
  2.1.2 制定對(duì)策及方案實(shí)施
  根據(jù)分析得到問題的原因,我制定了在PT切換回路中串入進(jìn)線開關(guān)輔助接點(diǎn)的對(duì)策,讓母線電壓(A650、B650、C650、A660、B660、C660)能如實(shí)反映母線是否確實(shí)有壓,使備自投裝置正確判斷是否具備動(dòng)作條件,具體實(shí)施如圖2-6所示。
  2.1.3 效果檢查
  再次實(shí)模,以吳馬線主供,青馬線備用為例。當(dāng)斷開吳馬線對(duì)側(cè)開關(guān)(工作電源失壓)時(shí),雖然青馬線線路壓變有壓,但由于2#PT投入回路中串有2DL輔助接點(diǎn),3ZJ、4ZJ不動(dòng)作,母線電壓(A650、B650、C650、A660、B660、C660)無壓,滿足工作母線無壓、工作電源無流的動(dòng)作條件,裝置動(dòng)作正確。實(shí)模其他運(yùn)行方式下的動(dòng)作條件,裝置動(dòng)作全部正確。此問題的解決確保了該變電站今后的可靠供電。
  2.3 因裝置參數(shù)的整定影響備自投裝置的正確動(dòng)作的處理
  2.3.1 問題分析
  2003年6月,35KV紫莊變進(jìn)行綜合自動(dòng)化改造,選用了南京南瑞繼保電氣有限公司推出的RCS-9000變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng),備自投裝置型號(hào)為RCS-9653,繼保人員在廠家技術(shù)人員的協(xié)助下調(diào)試完畢后投入運(yùn)行。2004年1月份,紫莊變?nèi)臼щ?,我趕到現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備時(shí),調(diào)度說明是市公司緊急限電,但我發(fā)現(xiàn)了問題,當(dāng)時(shí)備自投裝置投入,上級(jí)電源限電拉閘時(shí),具備動(dòng)作條件,但裝置只動(dòng)作于跳閘,而未發(fā)合閘令,我沒有放過這個(gè)疑點(diǎn),立即組織人員將該裝置停下檢驗(yàn),認(rèn)為是裝置參數(shù)整定不全或不對(duì),而定值單上無裝置參數(shù)設(shè)置內(nèi)容。
  2.3.2 制定對(duì)策及方案實(shí)施
  按裝置說明書對(duì)RCS-9653型備自投裝置的裝置參數(shù)進(jìn)行核對(duì),發(fā)現(xiàn)共有38項(xiàng),在對(duì)“斷路器開入位置編程*DL_SCH”項(xiàng)(見表2-1)分析后,確認(rèn)原因?yàn)?DL_SCH 中BIT1、BIT3即1DLF、2DLF整定均為0不正確。因?yàn)槟妇€上沒有需要聯(lián)切的小電源或電容器等設(shè)備,在備自投發(fā)出跳閘令及聯(lián)切令后,雖然1DL(或2DL)的TWJ接點(diǎn)閉合,但1DLF、2DLF不存在TWJ,不可能輸入閉合接點(diǎn),裝置認(rèn)為聯(lián)切不成功,所以拒合。應(yīng)將BIT1、BIT3整定為1。
  *DL_SCH按位控制接入的各斷路器位置接點(diǎn)狀態(tài)表

位BIT 4 3 2 1 0
斷路器 3DL 2DLF 2DL 1DLF 1DL
說明 1. 1DL、2DL、3DL:分別為1#、2#進(jìn)線及分段(橋)斷路器輔助接點(diǎn)
2. 1DLF、2DLF:分別為1#、2#母線需聯(lián)切斷路器斷路器輔助接點(diǎn)
3. BITx=0:接入TWJ接點(diǎn),接點(diǎn)閉合:斷路器跳位;接點(diǎn)斷開:斷路器合位
4. BITx=1:接入HWJ接點(diǎn),接點(diǎn)閉合:斷路器合位;接點(diǎn)斷開:斷路器跳位
5. 裝置出廠缺省定義BITx均為0――接入TWJ接點(diǎn)
  表2-1
  2.3.3 效果檢查
  參數(shù)重新設(shè)置后試驗(yàn)裝置動(dòng)作正確。當(dāng)時(shí)在35KV泉河變正在進(jìn)行綜合自動(dòng)化改造,采用的也是同廠家同型號(hào)的裝置,檢驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)同樣的問題,在同樣更改“斷路器開入位置編程*DL_SCH”項(xiàng)后試驗(yàn)正確。
  2003年以后,我公司的變電站綜合自動(dòng)化改造全部選用南京南瑞繼保電氣有限公司推出的RCS-9000變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng),在實(shí)際使用過程中,我們認(rèn)為該系統(tǒng)軟硬件設(shè)計(jì)較為專業(yè)、功能配置全面、操作與調(diào)試較為方便、動(dòng)作可靠。功能強(qiáng)大了,裝置的參數(shù)整定項(xiàng)目較多,定值單上不包含該內(nèi)容,如果工作不細(xì),裝置的參數(shù)整定不全或不對(duì),就容易造成裝置拒動(dòng)或誤動(dòng)。在實(shí)際運(yùn)用中,專業(yè)人員應(yīng)仔細(xì)檢查每一項(xiàng)參數(shù)內(nèi)容,繼保專職最好能根據(jù)運(yùn)行方式將其列入定值單,以方便繼保和運(yùn)行人員檢查。
  2.4 因軟、硬件質(zhì)量問題而引起的裝置不正確動(dòng)作的處理
  我公司35KV廟山變電站珠海威瀚WH-BZT備自投裝置在2000年安裝時(shí)就發(fā)現(xiàn)35KV進(jìn)線程序編寫不正確,調(diào)試時(shí)不動(dòng)作;主變備自投裝置散熱不好,元件不穩(wěn)定,運(yùn)行中易死機(jī)或誤動(dòng)。35KV屯頭變電站東方電子DF3282型橋接線備自投裝置程序編寫有誤。這些問題在廠家更換相應(yīng)的軟、硬件后均得到了解決。
  3 總結(jié)體會(huì)
  以上是本人在綜合自動(dòng)化改造和微機(jī)型繼電保護(hù)、自動(dòng)裝置的運(yùn)行維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)和處理的幾例影響備自投裝置安全運(yùn)行的問題,有裝置自身原因,有設(shè)計(jì)原因,也有檢查維護(hù)不到位的原因。在其他裝置或設(shè)備中,也或多或少地存在各方面的問題,在保護(hù)微機(jī)化的過程中,只有抓好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和解決問題,才能使先進(jìn)的設(shè)備為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、系統(tǒng)穩(wěn)定、供電可靠和工作量降低發(fā)揮更大更好的作用。
  參考文獻(xiàn):
  [1] 國家電力調(diào)度通信中心《電力系統(tǒng)繼電保護(hù)實(shí)用技術(shù)問答》第二版.2000
  [2] 南瑞繼保電氣有限公司《RCS-9000變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)技術(shù)使用說明書》.2001
  [3] 東方電子《DF3003變電站自動(dòng)化系統(tǒng)技術(shù)說明書》.2001
  [4] 南瑞國家電力公司電力自動(dòng)化研究院《LSA-P型系統(tǒng)技術(shù)說明書》.2000

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