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論高硫劣質(zhì)煤在水泥生產(chǎn)應(yīng)用情況

來(lái)源:期刊VIP網(wǎng)所屬分類:土木工程時(shí)間:瀏覽:次

  摘 要:本文針對(duì)劣質(zhì)煤的特點(diǎn)及其對(duì)干法水泥廠回轉(zhuǎn)窯煅燒的影響,介紹了煅燒劣質(zhì)煤的新型干法水泥廠優(yōu)化設(shè)計(jì)及應(yīng)用實(shí)例,闡述了劣質(zhì)煤煅燒水泥熟料,不僅可以大幅降低水泥生產(chǎn)成本,更具有廣闊的應(yīng)用前景。

  關(guān)鍵詞 :高硫 ;劣質(zhì)煤;應(yīng)用

  中圖分類號(hào):H152.3   文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A  文章編號(hào):1000-8772(2013)19-0163-02

  一、引言

  隨著世界能源危機(jī)的來(lái)臨,眾多水泥企業(yè)均面臨煤炭資源供應(yīng)緊張、價(jià)格暴漲的危機(jī)和壓力。故而用劣質(zhì)原煤煅燒水泥熟料成為了水泥界重點(diǎn)研究的課題。本文主要闡述了筆者研究用劣質(zhì)高硫煤煅燒熟料方面的經(jīng)驗(yàn)實(shí)例,作一些探討供業(yè)內(nèi)人士參考,求同存異以共勉。

  二、項(xiàng)目背景及主要工藝配置

  近年來(lái)由于原煤市場(chǎng)供應(yīng)緊張,某公司為了最大限度地節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本,組織技術(shù)人員進(jìn)行考察、調(diào)研,通過(guò)可行性分析和論證并在1#窯上進(jìn)行了工業(yè)試生產(chǎn),取得了重大成功和突破,現(xiàn)已推廣使用。下面以1#窯為例進(jìn)行說(shuō)明,1#窯的主機(jī)設(shè)備配置見(jiàn)表1所示。

  表1 1#窯的主機(jī)設(shè)備配置

  序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格性能

  1預(yù)熱器分解爐系統(tǒng)雙系列五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器 / TDF型分解爐¢5600mm

  2回轉(zhuǎn)窯¢4*60M / 三檔支承

  3篦冷機(jī)TC1164 型

  4高溫風(fēng)機(jī)540000m3/h / 7500Pa

  5窯頭引風(fēng)機(jī)414000m3/h / 1592Pa

  6燃燒器丹麥.斯密史 / Duoflex 型

  三、燃料特性

  高硫劣質(zhì)原煤主要來(lái)自內(nèi)蒙古烏達(dá)礦區(qū)、其質(zhì)量情況及特性見(jiàn)表2和表3。

  由表可知:此煤的揮發(fā)份偏低。據(jù)有關(guān)資料介紹揮發(fā)份≥25%煙煤著火溫度一般在500—600℃,易著火且火焰相對(duì)穩(wěn)定;揮發(fā)份<25%煙煤著火溫度一般為700—800℃,所以此煤的著火點(diǎn)偏高、起火慢、燃盡率低、燃燒穩(wěn)定性較差。

  表2 煙煤的工業(yè)分析

  名 稱WyMad / %A ad / %V ad / %FC ad / %QyDW (KJ/Kg )焦渣特性

  高硫煤6.312.1232.6520.7844.4520079.272

  表3 煙煤化學(xué)分析

  名 稱SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOK2ONa2OSO3SO3控制指標(biāo)

  高硫煤50.7836.645.023.480.830.520.214.80≤6.0%

  四、工業(yè)試驗(yàn)方案

  根據(jù)高硫劣質(zhì)煤的特性,工業(yè)試生產(chǎn)分兩個(gè)階段進(jìn)行。第一階段:高硫劣質(zhì)原煤和鄂爾多斯優(yōu)質(zhì)原煤按1:1搭配使用、預(yù)配混合煤;第二階段單獨(dú)使用高硫劣質(zhì)煤煅燒,熟料的三率值控制如下:

  KH:0.890±0.02 SM:2.4±0.1 AM:1.6±0.1。

  五、生產(chǎn)試驗(yàn)中出現(xiàn)的問(wèn)題

  當(dāng)生產(chǎn)試驗(yàn)過(guò)渡到第二階段后窯況開始惡化,窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量下降,熟料出現(xiàn)生燒料、游離鈣跑高,工藝事故頻發(fā),質(zhì)量大幅度下滑。其主要問(wèn)題是:

  1.窯尾煙室、分解爐縮口 、五級(jí)下料管等結(jié)皮嚴(yán)重。

  2.分解爐時(shí)有塌料現(xiàn)象。

  3.窯內(nèi)結(jié)蛋頻繁。

  六、成因分析與探討

  針對(duì)上述存在的問(wèn)題、結(jié)合數(shù)據(jù)分析我們認(rèn)為:

  1.煤的揮發(fā)分偏低,灰份較高,導(dǎo)致窯前火焰燃燒速度慢、熱力強(qiáng)度低、火焰不集中,煅燒質(zhì)量差。

  2.由于窯前溫度低,操作上習(xí)慣控制較高的尾溫,同時(shí)由于分解爐用煤過(guò)剩、煤質(zhì)較差,導(dǎo)致部分未燃盡的煤粒隨煙氣上升進(jìn)入C5內(nèi)發(fā)生二次燃燒,溫度倒掛導(dǎo)致系統(tǒng)結(jié)皮堵料。這一點(diǎn)從現(xiàn)場(chǎng)清捅結(jié)皮時(shí)看到“明火星”可以得到證實(shí)。

  3.煤粒燃盡的時(shí)間與煤粉的細(xì)度、水分、反應(yīng)溫度、過(guò)剩空氣量有較大的關(guān)系,在條件相同時(shí)理論上劣質(zhì)煤的燃盡時(shí)間大約是普通煙煤的1.5倍。由于煤粉的燃燒速度慢、黑火頭長(zhǎng),部分煤粒被拉到窯后燃燒,易產(chǎn)生局部高溫、煤灰集中沉降,特別是灰分高、硫分高的煤粉液相量大,液相過(guò)早出現(xiàn)導(dǎo)致結(jié)蛋。

  4.煤粉中的硫含量偏高,在物料分解反應(yīng)過(guò)程中煤粉燃燒時(shí)所生成的SO2與堿性氧化物作用生成硫酸鹽。在還原氣氛下,部分硫酸鹽分解再次生成SO2與堿性氧化物反應(yīng)生成復(fù)合硫酸鹽,從而形成硫的內(nèi)循環(huán),未被分解的硫酸鹽從熟料中帶出,過(guò)剩的硫則與氧化鈣反應(yīng)生成易揮發(fā)分解的無(wú)水石膏。煤粉中的硫分越高則意味著在循環(huán)過(guò)程中過(guò)剩的硫越多,則硫的揮發(fā)量也愈多,越易形成結(jié)皮、導(dǎo)致堵料、結(jié)大蛋等工藝事故的發(fā)生。理論上硫堿比越大、硫的揮發(fā)系數(shù)也愈高。同時(shí)硫的揮發(fā)系數(shù)隨窯內(nèi)氧氣含量的降低而增加。當(dāng)煤粉燃燒不完全時(shí),還原氣氛越加劇,越易揮發(fā)。窯尾煙室結(jié)皮化學(xué)成分見(jiàn)表4。

  5.煤粉的燃燒速度慢,在爐內(nèi)燃燒不均勻、氣固三維流場(chǎng)波動(dòng)大易導(dǎo)致局部氣固分離“斷路”而產(chǎn)生塌料;同時(shí)為了強(qiáng)化窯內(nèi)通風(fēng),系統(tǒng)拉風(fēng)偏大也易引發(fā)小股塌料。

  表4  煙室結(jié)皮的化學(xué)成分

  名 稱SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOK2ONa2OSO3Cl-S/Rloss

  煙室結(jié)皮13.594.382.4748.491.504.450.7418.720.6224.891.70

  七、采取的技術(shù)措施

  1.降低硫的揮發(fā)。具體措施為:通過(guò)調(diào)節(jié)三次風(fēng)閘板(向下閘入15mm),強(qiáng)化窯內(nèi)通風(fēng),保證燃燒動(dòng)力,抑制還原氣氛。

  2.提高煤粉的制備質(zhì)量,降低煤粉的細(xì)度,保證煤粉的燃燒效率和燃盡率。過(guò)程煤粉的細(xì)度按照煤粉的揮發(fā)份來(lái)控制出磨煤粉的篩余細(xì)度,參照公式如下: K≤(0.9-0.001Aad)*(4+0.5Vad)。

  3.調(diào)整配料方案,提高熟料的KH:0.910±0.02煅燒,提高料子的耐火性。

  4.增加出磨生料的分散度,控制出磨生料0.08 mm篩余細(xì)度小于15.0%。

  5.在分解爐五級(jí)下料管、縮口膨脹節(jié)下、窯尾煙室斜坡等結(jié)皮嚴(yán)重的部位加裝空氣炮,定時(shí)循環(huán)清吹(每間隔5分鐘清吹一次)。

  6.在結(jié)皮嚴(yán)重的部位采用抗結(jié)皮700NH-10澆注料。

  7.降低熟料中硫堿比≤0.6,減少過(guò)剩硫的循環(huán)結(jié)皮。

  8.提高窯速、實(shí)現(xiàn)“薄料快轉(zhuǎn)”。

  9.通過(guò)自動(dòng)均化布煤、延長(zhǎng)煤堆長(zhǎng)度、增加布煤層數(shù)來(lái)提高煤粉質(zhì)量的均勻性和穩(wěn)定性。

  通過(guò)采取有效措施窯況好轉(zhuǎn),生產(chǎn)日趨正常。具體調(diào)整前后各項(xiàng)參數(shù)及質(zhì)量指標(biāo)對(duì)照見(jiàn)表5。

  表5  技術(shù)指標(biāo)對(duì)照表

  對(duì)比項(xiàng)出磨生料細(xì)度出磨生料KH值硫堿比窯 速分解率28d熟料強(qiáng)度

  調(diào)整前≤12.0%KH:0.890±0.020.823.2 r/min≤95%≥56.5

  調(diào)整后≤15.0%KH:0.910±0.020.453.8 r/min≤90%≥56.8

  八、 效益分析

  1.經(jīng)濟(jì)效益顯著

  用高硫煤煅燒熟料易燒性得到明顯的改善,窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量平均提高1.5t/h;同時(shí)燒成標(biāo)煤耗相對(duì)下降了3.5Kg/t ,若熟料產(chǎn)能按450萬(wàn)噸/年計(jì)算,則平均每年可節(jié)約原煤1.6萬(wàn)噸、相當(dāng)于節(jié)約資金1120萬(wàn)元多,若四條生產(chǎn)線全部用高硫煤代替普通煙煤煅燒熟料,則每噸高硫煤購(gòu)進(jìn)價(jià)格比普通煙煤低250元/噸,相當(dāng)于年節(jié)約資金12500萬(wàn)元. 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表6。

  表6  經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)照表

  項(xiàng) 目原煤價(jià)格 / 元/噸窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量 /

  噸/小時(shí)燒成標(biāo)煤耗 /千克/噸

  用普通煙煤700118112.2

  用高硫煤450119.5108.7

  2.社會(huì)效益顯著

  用高硫煤煅燒熟料環(huán)保性好,符合國(guó)家節(jié)能減排、資源綜合利用的稅收優(yōu)惠政策。

  九、生產(chǎn)結(jié)論

  通過(guò)采取必要的技術(shù)措施和工藝調(diào)整,高硫劣質(zhì)煤煅燒熟料成為該公司節(jié)能減排的一大亮點(diǎn),取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

  用高硫劣質(zhì)煤煅燒生產(chǎn)水泥熟料利于生態(tài)建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展,是切實(shí)可行的節(jié)能降耗、變廢為寶的推廣項(xiàng)目。

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